通讯丨江苏分公司:这个团队不简单

发布日期:2022-05-20 发布来源:中交三航局江苏分公司 浏览量:528

“咱们项目部荣获‘江苏省工人先锋号’荣誉称号。”中交三航局盛虹码头项目部工作群内一条简单的信息,掀起了员工的热情。项目经理周厚亚感慨道,“尽管团队在建设过程中困难重重,但大家从未退缩。这个荣誉,是大家奋勇争先、攻坚克难,共同奋斗的结果。”

盛虹炼化一体化配套港储码头项目全景

2021年,项目部同时承建徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程、徐圩港区64号-65号液体散货泊位工程和盛虹炼化输油臂基础工程三个码头项目,码头建设现场条件复杂,工程施工交叉严重。其中,徐圩港区64号-65号液体散货泊位工程工期仅6个月,较以往传统码头建设工期缩短一半,这对项目团队来说更是一次极大的挑战。

既然工期是“卡壳”的关键,就要“对症下药”。周厚亚立即找到设计单位、业主单位,联合项目团队骨干,实施了一场传统码头建设“科技创新革新”的实践活动。

“若建码头可以像拼乐高积木一样,那该多好。”施工员赵振宇的话启发了周厚亚,“我们可以将预制桩帽、预制横梁‘合成’一个大预制构件,整体安装,不仅可以减少预制构件数量,也为后期吊安节省大量时间。”团队多次讨论验证,确定了超大“乐高”的制安方案。经计算,新方案将传统码头预制构件由上千件缩减至195件,装配率由30%提高到70%,大大缩短了工期。

可建设码头毕竟不是简单地搭积木,稍有偏差将直接影响码头质量。要想“乐高”装得牢,沉桩误差必须小。为了安装时每榀横梁的预留卡槽能与管桩精确对接,相较传统码头15厘米的沉桩偏位范围,装配式码头的沉桩误差必须控制在10厘米以内。要将468根长约50米,直径1.2米,重达62吨的大管桩施打精度逐一控制在厘米级,犹如“海底穿针”。

领导班子定期深入一线指导施工

项目团队为了确保“乐高”能够精准地卡到管桩上,开展“再提升5厘米沉桩精度”技能提升实践活动,项目总工刘鹏牵头,工程部、测量组、工程部联合行动,为“乐高”底座进行精准定位。现场分为两组,测量员“内业组”逐一校对图纸数据,确保计算数值的绝对准确。施工员和测量员“现场组”则负责调试高精度徕卡全站仪,逐一复核控制点、标高,控制误差。首根直桩试打时,测量组采用“前方交会测量法”,在GPS装置的配合和岸上两处测量点的的三重保险下,通过对桩身同一点位的多角度复核,确保沉桩精度满足设计要求。

安装时,现场调度王国正按照侧方停车的口诀,指挥现场工人在每榀横梁的一侧控制点处,用槽钢布置了“限位杆”,对构件“限行”,画出“立体车位”。紧贴“限位杆”的横梁,在操作人员的控制下,“乐高”实现了快速安装到位。“水上作业人员由原来的‘千人会战’缩减到十余人班组攻关,降低了海上作业风险概率,为项目的安全生产提高了保障。”周厚亚高兴地说。

项目完成最后一榀装配式预制横梁安装

2021年10月24日,随着最后一榀装配式预制横梁被稳稳吊起,横梁的6处预留“卡槽”与管桩逐一拼接安装到位,该项目全部横梁吊装作业顺利完成。项目团队完成了国内水工项目首次超大预制横梁的制安,创造了三航局在全装配式高桩码头研究应用领域的“样板间”。

11月23日,徐圩港区64-65液体散货泊位项目码头主体工程提前7天顺利完成。

项目团队全体员工合影

三年来,虽项目团队经历过一次次挑战,但通过紧抓科技创新“牛鼻子”,一直保持安全生产零事故,施工进度、项目成本都取得了较好地成绩。

“江苏省平安工程示范工程”“先进党组织”“工人先锋号”“五四先进团支部”……盛虹码头项目部的会议室内,团队用汗水和匠心打造了一面荣誉墙。

 

来源:江苏分公司

图文:郁云


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